Rediseño de una máquina llenadora y dosificadora de jalea en la empresa Jaleas AltoBarrantes
Fecha
2022-03-11Autor
Barrantes-Murillo, Shazlyn Melissa
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La empresa Jaleas AltoBarrantes realiza el llenado del producto de forma manual, a pesar de
contar con una máquina llenadora para tal fin, esto debido a que la máquina no dosifica de manera
precisa el producto y se ha observado que la mayoría de los empaques llenados con la máquina
han sufrido de caducidad temprana, provocando rechazo por parte de los propietarios para
utilizarla.
A raíz de esto, se planteará el rediseño de la máquina llenadora con el fin de proponer mejoras
al sistema de alimentación y dosificación de la máquina llenadora para aumentar la productividad
en un 25% y obtener un error de dosificación menor al 2%, cumpliendo con estándares de
inocuidad.
El sistema propuesto se enfocó en resolver el problema reutilizando los componentes de la
máquina actual en la medida de lo posible para disminuir la inversión por parte de la empresa y
obtener las mayores ganancias posibles.
La validación del sistema permitió verificar que el sistema es capaz de aumentar la
productividad de la empresa en un promedio de 707.23% al automatizar el llenado manual,
también fue posible comprobar que el error de dosificación es del 1.49% para las presentaciones
de producto que maneja actualmente la empresa. The company Jaleas AltoBarrantes handles the filling process manually, despite having a filling
machine for this purpose, because to the fact that the machine does not precisely dose the product
and it has been observed that most of packages filled with the machine have suffered from early
expiration, causing rejection by the owners to use it.
As a result of this, the redesign of the filling machine will be proposed in order to propose
improvements to the feeding and dosing system of the filling machine to increase productivity by
25% and obtain a dosing error of less than 2%, complying with safety standards.
The proposed system focused on solving the problem by reusing the components of the current
machine as much as possible to reduce the investment by the company and obtain the highest
possible profits.
The validation of the system allowed to verify that the system can increase the productivity of
the company by 707.23% by automating the manual filling, it was also possible to verify that the
dosage error is 1.49% for the product presentations that are currently handled by the company.
Descripción
Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Área Académica de Ingeniería Mecatrónica, 2022
Compartir
Métricas
Colecciones
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: