Establecimiento de rutinas de mantenimiento preventivo para el proyecto de ampliación de la planta; sistema de control eléctrico-neumático para mejorar el proceso de envase del CONCREMIX y PEGAMIX en el edificio de complementarios
Resumen
En este proyecto se realizaron las rutinas de mantenimiento preventivo para la
mayoría de los equipos instalados en el Proyecto de Modernización y Ampliación en
la planta Holcim S.A.
Por medio de la investigación se establecieron las rutinas apropiadas para cada
equipo y se definieron los parámetros necesarios de tiempo, frecuencia, duración y
personal encargado, con el objetivo de lograr en los equipos: alta disponibilidad,
larga vida útil, operación eficiente y reducción de los costos de mantenimiento
correctivo.
Principalmente se realizaron traducciones de inglés a español de los manuales
del fabricante, los cuales fueron la principal fuente de información para documentar
las rutinas.
Debido a que Holcim S.A. utiliza el software SAP R/3 para llevar a cabo la
gestión de mantenimiento, fue necesario realizar las plantillas Hoja de Ruta y Clave
Modelo para cada equipo. Estas plantillas fueron utilizadas para completar las rutinas
de mantenimiento con datos adicionales, todo esto con la finalidad de lograr poner en
operación esta información en el sistema informático SAP.
El establecimiento de estas rutinas de mantenimiento alcanzó la meta del
Departamento de Mantenimiento, la cual consistía en poseer las rutinas necesarias
antes de iniciar las operaciones del Proyecto de Ampliación y Modernización de la
Planta.
Resumen Proyecto Técnico.
En el edificio de Agregados ubicado en la planta Holcim S.A se encuentra la
producción de Concremix y Pegamix. Este proceso consiste en realizar la mezcla
idónea de los componentes y envasar el producto.
El envase es el área donde se presentan los problemas debido a que el equipo
encargado de este proceso es la máquina ensacadora y actualmente esta es
ineficiente en el sistema de pesaje de los sacos.
Se propone implementar un sistema de control eléctrico que utiliza celdas de
carga, sensores, un nuevo mecanismo de expulsión del saco y un PLC Modicon.
La implementación lograría solucionar la variación del peso en los sacos de
Concremix y Pegamix. Además, el nuevo sistemas de control mejora el sistema de
expulsión del saco y automatizaría el arranque en la máquina ensacadora.
Descripción
Proyecto de Graduación (Licenciatura en Mantenimiento Industrial) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Electromecánica, 2004.