Automatización de una máquina roladora de lámina para cortina metálica en la empresa Portones y Sistemas Automáticos Barth S.A.
Abstract
La empresa Portones y Sistemas Automáticos Barth S.A. ha tenido un importante
crecimiento en ventas en los últimos años, principalmente en su sector de venta de
cortinas metálicas. La máquina roladora de lámina con la que iniciaron operaciones
presenta una serie de desventajas frente a una segunda máquina adquirida
recientemente, como lo es la producción de polvo metálico, altos niveles de ruido, la
inseguridad de su operación y su baja productividad. Por estos motivos la gerencia toma
la decisión de actualizar la primera máquina para alcanzar estándares entre ambas
máquinas.
La propuesta del proyecto consiste en el cambio del sistema de corte de lámina y
la automatización del funcionamiento de la máquina. Entre los principales objetivos de la
implantación están la reducción del ruido del nivel actual de 100dB durante el corte a
menos de 80dB, la reducción del polvo producido y la capacidad de generar un registro
de producción.
El sistema implementado utiliza como control principal un solo dispositivo que
realiza las funciones de PLC y HMI a la vez. Este se encarga de operar las válvulas
electrohidráulicas de un sistema de corte por cizalla y el control del variador de frecuencia
que se encuentra conectado al motor que mueve los rodillos de la máquina.
Al validar el sistema se determinó que se cumple con todas las especificaciones
correspondientes a las necesidades del proyecto, en su mayoría se tiene un resultado
que sobrepasa las expectativas. En el caso de la reducción de ruido se disminuye de los
100dB originales a 77dB. The company Portones y Sistemas Automáticos Barth S.A. has had a significant
growth in sales in recent years, mainly in its shutter doors sales. The roll forming machine
with which they began operations has a series of disadvantages compared to a second
recently acquired machine, such as the production of metallic dust, high noise levels, the
insecurity of its operation and its low productivity. For these reasons, the management
makes the decision to upgrade the first machine to meet the standards of the other one.
The project proposal consists of changing the cutting system and automating the
operation of the machine. Among the main objectives of the implementation are the
reduction of noise from the current level of 100dB during cutting to less than 80dB, the
reduction of dust produced and the ability to generate a production log.
The implemented system uses a single device as main control that performs the
functions of PLC and HMI at the same time. This device oversees the operation of the
electrohydraulic valves of the cutting system and the signal send to the variable frequency
device that controls the motor that moves the rollers of the machine.
When validating the system, it was determined that all the specifications
corresponding to the needs of the project were met, for most of the objectives the results
exceeded expectations. In the case of noise reduction, it was reduced from the original
100dB to 77dB.
Description
Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Área Académica de Ingeniería Mecatrónica, 2022
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